北京鋼瓶充裝系統公司
發(fā)布時(shí)間:2025-01-20 01:16:27
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在上述槽車(chē)灌裝系統中:所述的軟連接方式是采用雙層柔性伸縮管將箱體的下端與灌裝頭連接。在上述槽車(chē)灌裝系統中:所述下料口法蘭為8-10寸口徑的法蘭。本實(shí)用新型的有益效果在于:通過(guò)在箱體內設計濾芯,箱體下端通過(guò)軟連接的方式安裝灌裝頭,利用風(fēng)機灌裝過(guò)程產(chǎn)生的大量粉塵通過(guò)雙層柔性伸縮管吸入到箱體內,整個(gè)灌裝過(guò)程速度快,效率高、無(wú)粉塵,避免了物料溢出現象。

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油水混合液經(jīng)過(guò)質(zhì)量油田定量控制中流量計傳感器采集油管內的流量、溫度和密度等參數信號,上送處理器,通過(guò)相關(guān)的微機算法,將采集到的原油和水分的相關(guān)參數進(jìn)行分析計算,再經(jīng)過(guò)變送環(huán)節,通過(guò)TCP/IP以太網(wǎng)通訊,上送監控主機,完成對數據的顯示、存儲、報表、打印等綜合管理功能,實(shí)現對多臺油水計量系統的監控。

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隨著(zhù)企業(yè)生產(chǎn)規模的逐年擴大,液氯生產(chǎn)壓力也在提高。原有4臺充裝設備增至6臺,操作人員的勞動(dòng)強度有所增加。為確保充裝過(guò)程嚴格受控不出現超裝的現象,操作人員的數量相應增加。但由于充裝的控制是由操作人員人工讀取6臺電子地上衡顯示儀表的讀數,判斷手動(dòng)截止閥關(guān)閉與開(kāi)啟,充裝重量的控制精度不高,超裝難免,給安全生產(chǎn)帶來(lái)隱患。

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液化石油氣鋼瓶使用壽命長(cháng)、使用環(huán)境惡劣(需要耐受日曬雨淋)、在定期檢驗時(shí)還要耐受高溫焚燒和拋丸除銹等極度嚴苛的工藝條件。鋼瓶充裝系統的耐久性氣瓶條碼標簽這種“陶瓷基體外加金屬護框”結構形式的氣瓶專(zhuān)用條碼標識的問(wèn)世,首先滿(mǎn)足了一些大型瓶裝液化石油氣對于鋼瓶數字化管理的實(shí)際需要,填補了行業(yè)空白。

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根據權利要求所述的液氯自動(dòng)充裝及鋼瓶智能管理系統,其特征是:所述液氯充裝PLC控制器及顯示屏、過(guò)量聲光報警器裝于現場(chǎng)控制柜上,同時(shí)現場(chǎng)控制柜上還設有控制面板,控制面板上裝有分別與液氯充裝PLC控制器電連接的液氯充裝啟動(dòng)按鈕、液氯充裝停止按鈕、液氯充裝急停按鈕以及報警器消音按鈕。

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自動(dòng)化液體定量控制裝置的起源要追溯至20世紀70年代,當時(shí)微型直流電動(dòng)機和閥門(mén)技術(shù)的發(fā)展,導致了高精度的基于注射器的半自動(dòng)移液裝置的引入。1971年,漢密爾頓公司(Hamilton)推出了數字稀釋器,一種半自動(dòng)直流電動(dòng)機驅動(dòng)的可調式移液裝置,其使用了兩個(gè)注射器作為移液活塞。70年代年代后期微處理器技術(shù)的發(fā)展使得對馬達和閥門(mén)功能序列進(jìn)行編程成為可能,導致了全自動(dòng)的基于注射器的移液裝置的發(fā)展。